背景及意义
冲压模具在批量化生产时,板料与模具上、下表面接触不断摩擦产生热量,热量不能够及时排出致使模具表面温度不断增高,模具产生变形,上下模间隙变小,零件成形时材料流动阻力变大,产品易发生减薄开裂情况(图1)。
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图1 零件开裂文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
为此一套拉延模具冷却装置应运而生,此装置的应用消除了上述安全风险,能够有效的将模具表面温度稳定在常温状态,保证模具在批量化生产时成形更加稳定。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
基本信息
以某车型行李厢内板零件为例,零件单批次生产数量1000 件,零件成形过程中材料流动最大的区域集中在后保杠位置。板料与模具上模及下模压边圈接触,随着批量生产的进行,模具表面温度变化情况如图2 所示。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
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图2 模具表面温度变化情况文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
当生产至200件左右时,后保杠区域开始减薄(图3)。通过增大压边圈与上模之间的间隙0.05mm,零件减薄缺陷消除。当生产至600 件左右时,零件减薄情况重现,再增大压边圈与上模之间的间隙0.05mm,零件缺陷消除,生产至结束。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
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图3 零件减薄文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
问题分析
零件成形过程中,板料与模具上表面以及下模压边圈接触(图4),随着摩擦热量的不断积累,模具变形造成模具间隙变小,材料流动阻力加大,零件减薄。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autochongya202411316.html
图4 板料与模具接触
解决方案
通过在模具上加装冷却系统,及时排出摩擦热量, 控制模具间隙变化情况,保证批量化生产更加稳定。
装置原理
此装置利用冲压设备的气源做动力,通过涡流管冷却的原理将常温气体转换成冷却气体,增强模具冷却效果,并通过一定的气路系统设计,将气体引导至模具上模及下模压边圈型面,从而实现模具冷却。
装置组成
本装置共分四个部分:动力单元、转化单元、传输单元、执行单元。
⑴动力单元:通过气路接头(图5)的连接将冲压设备中的低压气体作为整个装置的动力来源;
图5 气路接头(连接设备气源)
⑵转化单元:通过涡流管冷却原理,将常温气体转化成冷却气体(图6);
图6 气温转化装置
⑶传输单元:通过设计特定的气路系统实现上下模具的全覆盖,将冷却气体输送到指定位置(图7);
图7 带自导向的气路连接
⑷执行单元:在模具中预埋冷却管路,冷却气体在管路中与模具实现热交换,达到降温效果(图8)。
图8 预埋冷却管路
项目创新与效益
项目创新
此项目装置结合了冲压设备、模具、流体装置及空气冷却等多方面专业技术。与传统模具降温装置相比较,有以下三方面优点:
⑴应用涡流管相关原理,实现常温气体的冷却;
⑵采用自导向气路接头装置,实现冷却气体的上下模全覆盖;
⑶预埋冷却管,冷却气体与目标位置更近,冷却效果更突出。
经济效益
本项目装置的应用可减少因零件开裂而造成的模具停机、零件报废等成本浪费。其中,模具停机减少15 分钟/批次,全年发生120 批次,停机费用8000 元/小时,共计15÷60×120×8000=240000 元/年;零件报废减少5 件/批次,全年发生120 批次,零件平均成本200 元,共计5×120×200=12000 元/年;综上,每年可为公司节省240000+120000=360000 元/年。
结束语
目前新装置已在冲压模具中应用,经验证达到预期效果。随着产品要求的不断提高,零件造型越来越复杂,批量化生产稳定性要求越来越高。期望未来有更多的技术创新保证冲压批量生产的稳定。
博主现就职于深圳市鸿栢科技实业有限公司, 从事焊接设备营销推广及销售工作15年,拥有丰富的行业经验及资源,致力于中国汽车焊接设备营销推广,欢迎广大汽车制造焊接工艺与车身新材料连接技术研究的朋友们一起探讨新技术、新设备。
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